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Hach LDO技术提高了制药公司废水处理工艺效率
 点击数:1179次 添加时间:2015-12-18 [打印] [返回] [收藏]
 
项目名称:Hach LDO技术提高了制药公司废水处理工艺效率
项目地区:其它·美洲
运行时间:
项目背景: 

Hach LDO®技术提高了制药公司废水处理工艺的效率,为保护环境和社会做出贡献。百时美施贵宝(BMS)公司位于纽约雪城的制药厂,以往都是定期手动监测废水处理工艺中的溶解氧(DO)。应用这种技术时,操作人员无法对曝气池中的DO进行连续监测。为确保曝气充分,避免因负荷变化导致的安全性问题,他们的鼓风曝气量远远超过了实际需要。现在,公司采用新的技术—— DO在线监测仪后,操作人员可以连续、准确地监测曝气池中的 DO水平。自动变频驱动器( VFDs )可直接根据 DO读数情况,通过闭合线圈控制鼓风曝气机的运作。系统升级后,耗电量仅约为原先的 75%,为企业节省了相当可观的能源和维护费用,预计 BMS系统升级的投资收回期限不超过 1年。百时美施贵宝公司(BMS)是一家从事医药及相关保健产品生产的全球性企业,秉承“延长人类寿命,提高生活质量”的使命。位于纽约雪城的制药厂是公司历史最悠久、规模****的工厂之一,建于 1943 年,是当时联邦政府遴选出的 12家大规模生产青霉素的公司之一。厂区拥有员工近 800 人,占地 90 英亩,办公、实验室和生产车间总面积达 170 万平方英尺。BMS 在******的中试车间中研发新的药物,批量生产青霉素的一种活性组分——活性抗生素。药厂拥有的大体积发酵设备在美国同行中是绝无仅有的。周围环境的一份子生产部门在六十年后幡然醒悟,认识到自己也是周围环境的一份子。因而对周围邻居们的关注特别敏感,采取了很多有效措施以确保其处理工艺尽可能高效和充分。其中污水处理设施,包括臭味的控制和消除等,尤其受到关注。BMS 以往一直是不惜牺牲能效,也要确保其处理工艺曝气池中 DO 达标。而今采用 Hach LDO®(荧光溶解氧)在线监测系统 24 小时连续监测后,操作人员能随时了解工艺的运行状况,从而及时对废水水流的突发异常现象做出应对措施。自动操作模式下 DO 测定的精确度相对手动模式有所提高,因而效率较高,大大节约了能耗,且进一步保障了臭味的控制消除效果。 BMS 处理工艺 BMS 的废水处理是外包给新泽西州Covanta 能源公司的 Fairfield 下属部门——古尼罕(Cunningham)环保有限公司的。污水处理由古尼罕公司的DeanMerritt 组长负责,他和另外9 名古尼罕员工一起运行设备。他们轮班监管设备的运行状况,以确保出水达到排放标准。BMS工厂经理 Dave Dombrosky 负责监督Merritt 及其员工的工作。工艺前处理设备的日处理水量为 120万加仑,出水排往雪城污水处理厂。“我们的出水水质很好,”Merritt 说,“已经达标,按规定本可以直接排放,只是厂区附近没有受纳水体。” 系统包括四个曝气池,其中三个容水量为 190 万加仑的池子同时运行,另一个容水量为 250 万加仑的池子则为周期 4 h 的旋转式反硝化。每个曝气池底部均装有一个粗糙的曝气装置,其中容水量较小的由 7 个 200 马力的正回转式鼓风机驱动,容水量较大的由 4 个 300 马力的离心式鼓风机驱动。每个曝气池上方都有一个大圆顶覆盖着,废水处理过程中产生的气体需要经过除臭工艺。由4 个 100 马力和 1 个 75 马力的风扇将气体鼓吹到除臭器中。除臭器是塔状填充材料组成的,污浊气体经次氯酸盐和苛性碱溶液氧化,除去其中的硫化氢。工艺难点处理工艺的****挑战是废水复杂,化学需氧量(COD)较高。通常市政污水处理厂的入流污水COD 不超过 300 mg/L,但 BMS 的入流污水一般是生产过程中的发酵产物,平均 COD 约为 7,000mg/L。因此,废水处理所需要的停留时间相对较长,一般为 4 天,即 96 小时,而非市政污水处理厂通常所需要的12-18小时。停留时间延长是为了让废水充分曝气,以达到 COD 排放标准。直到2003 年,曝气池的 DO 值都是用手持式测量计监测的。若测量结果低于排放标准,则运行另一个鼓风机以提高DO值。若测量结果高于目标值,则关闭一个鼓风机。毫无疑问,这种方法的确可以保证出水水质达标,但效率非常低下。因为鼓风机只有开/关两种工作模式——全速运行,或闲置。若DO过低,或接近达标临界值,操作人员就会多运行一台鼓风机;若DO过高,则会关闭鼓风机。问题的关键在于因为只是定期监测曝气池中的 DO ,操作人员并不能确定最近的监测数据是否在一段时间内稳定不变,抑或仅代表采样瞬间的情况,采样后 DO 可能立即出现变化。这样一来,系统常常是过量运行鼓风机,以保证曝气池中 DO 达到安全底线。这就导致系统浪费了很多能源,提高了运行成本,且增加了系统维护和停工的时间。 “为确保出水水质达标,系统以曲线的上限参数运行,通常曝气过量,”工厂经理 DaveDombrosky 说,“实际上,我们等于是浪费了一台曝气机的能耗。” 改进方案操作人员一直在努力探求改进工艺、提高曝气效率的方法。若能实现 DO 在线监测,同时注意问题数据,操作人员就可以更准确、连续地监测工况,减少鼓风机不必要的运行。操作人员设想的最理想的解决方案是在鼓风机上装一个 DO 在线分析仪,曝气系统能根据 DO测量值自动调整、运行鼓风机。利用变频驱动器( VFDs )控制鼓风机,意味着一旦读数消失,200 马力的鼓风机就不再需要全速运行。若 DO读数表明需要补充曝气,则 VFDs 能恰好提供相应的曝气量。最后的障碍操作人员面临的首要问题是缺乏可信、重现性好的在线 DO 分析仪。处理工艺的操作温度为112 ℉,而市售在线 DO 分析仪的最高耐受温度仅 105 ℉,因而,操作人员无法在曝气池中应用在线 DO 分析技术。“实现自动化是我们一直以来的梦想,”Merritt 说,“但是,由于市售 DO 在线监测仪的温度操作范围受限,该技术无法胜任连续监测任务。” 哈希的解决方案哈希 LDO® 技术创造性地将荧光技术应用到DO 测定中,该技术引进后,操作人员立即发现废水处理工艺运行的效率有了实质性的提高。因为LDO 探头的最高耐受温度为 122 ℉,远高于废水处理工艺的温度,这就解决了限制系统升级的根本问题。哈希自动监测系统不仅避免了原先频繁、不连续的手动监测过程,而且相对其他在线 DO测量仪而言,清洁和维护工作大大减少。

http://b.chinacitywater.org/appcase_detail.php?id=2539

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